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成本倒逼小企业管理升级冶金机械

时间:2022年08月12日

成本倒逼小企业管理升级

成本倒逼小企业管理升级关键词 小企业   编者按:近年来,小企业面临综合成本不断上升,盈利越来越艰难。倒逼之下,小企业可谓八仙过海各显神通,除了产品创新上下功夫外,还内部管理方面取得了提高。  本报记者走访了几家小企业...  编者按:近年来,小企业面临综合成本不断上升,盈利越来越艰难。倒逼之下,小企业可谓八仙过海各显神通,除了产品创新上下功夫外,还内部管理方面取得了提高。

本报记者走访了几家小企业,他们摈弃过去惯常粗放式管理方式,转为向管理要效益,取得了不错效果。希望他们经验能给身处困境小企业一点启示与借鉴。  物流企业——   管理信息化   提升五成效率   “油价又上调了,成本又要上涨了。”合肥瑶海区安徽迅捷物流有限责任公司总部,副总经理蒋家尧皱着眉头对记者说。  2008年国际金融危机持续冲击加上近年来房地产市场低迷,使得钢铁运输、管材运输等物流近50个行业受影响。很多实业也受到冲击。蒋家尧说:“这对物流企业影响,就客户、下单量递减,货运量降低、成本骤增。危机给我们带来负面作用,成本增加了30%以上。”   物流行业通过上调价格消化成本压力需要时间,因此,提高效益最好办法效率上下功夫。迅捷公司单证心,10余位员工正忙碌,电脑上不时弹出相关单据。“近年来,公司自主研发了一整套管理系统,包括短信平台、GPS定位系统、OA办公系统、零担货物运输管理系统等。这些系统应对成本上涨压力,发挥了至关重要作用。”单证心陈主管说,“比如仓储物品录入,过去都手工操作,现全部电子上单操作,除了必要手工签收等,已经完全普及了信息化,仅仅这一项至少能够提升30%效率。利用我们自主研发信息化手段,有些单位甚至能够提升50%效率!”   迅捷偌大物流仓库,除了搬运货物工人忙碌,少见人影。“每一件商品都能现场编码,进入单证心。目前,我们谋求全部施行信息化,对上能够延伸到总部办公平台,对下能够辐射到每一辆车、每一位司机,大大降低人力成本。”陈主管说,GPS远程定位短信平台不仅能够时刻关注正路上奔驰货车情况,还能对正工作司机发布公司信息。   “信息化作为技术手段,对于物流发展关键,我们庆幸公司提早开始关注并抓住了这一机遇。”蒋家尧说,“如今公司甚至能够将自己物流信息系统对外推广,赚取利润。”  纺织企业——   用信息代替库存   “对于小企业来说,经营出现困难,首先表现库存上。如果能够做到‘零库存’,企业应对市场变化将变得非常灵活。”广东省佛山市南海区西樵镇志生织造公司董事长张志文说。  欧债危机导致市场再度趋紧,已经波及到国纺织工业重镇西樵镇。许多小企业市场宽松条件下忽略了管理问题,市场趋紧时候渐渐浮现出来。有部分小企业正寒冬冷静思考,从管理入手,找到摆脱危机有效办法。志生织造公司近年来正尝试企业“零库存”管理。  对于许多小企业而言,不断增长库存量一种沉重负担。库存不断挤占企业流动资金,压缩企业利润。从供应链管理角度来看,完全意义上“零库存”不存,对于微小企业而言,要建立一个维系企业保障供应所需最小库存。  过去,西樵微小纺织企业压库存有一个简单方法——见订金开机。客户何时需要多少面料,就下多少单付多少订金,企业则日夜开工赶订单。而一旦市场突然变化,就会出现客户弃单、延迟收货等情况,这批货即使想处理给别客户也很难,就成了压占企业流动资金库存。而招来工人要有活干,有时没有订单也要开部分机,这样就更容易产生库存了。  张志文发现,过去不管因何种原因导致库存,库存总那些质量不稳定、面料设计跟不上流行趋势“大路货”,导致库存原因不能简单地从销售环节上找,更不能硬性“压库存”上去解决,而应该合理优化设计、供应、生产、销售整个产业链条。  “很大程度上,信息可以替代库存。”张志文说,小企业要想灵活应对市场变化,必须要与上下游主要客户结盟,实现与上下游客户准确信息交换,随时知道他们需求,以此来合理安排流程,备料、设计、生产等环节就会更主动,成为产业链有机组成,而不仅仅被动地等订单闭门造车。“只有整个产业链没有一个环节出问题,才有可能真正做到‘零库存’。”他说。  机电企业——   提高自动化程度节约成本   坐落山东省平原县经济开发区内晋德有限公司,主要从事紧固件、汽车配件、铁路专用扣件研发、生产与销售,产品规格达2万余种。   据晋德公司副总经理余晓敏介绍,与2008年每吨7000元左右钢材价格相比,现钢材每吨只有4000元左右。虽然原材料价格下降了,但我们产品价格也随之压低了,现利润比2008年前还要低。这种情况下,企业靠什么化解被动? 首先提高企业自动化程度,降低人力成本。公司采用日本技术建立了两个自动化立体仓库,偌大仓库里几乎见不到人,因为采用电脑自动控制输送设备高架吊车,使货物搬运、存取完全自动化,10万吨货物进出只用两个人掌控操作,一个仓库节省了5000平方米占地,减少了近百人费用。记者看到,他们正对包装车间进行程序改造,新包装设备技术投入使用后,这一个环节又可以将效率提高60%。   一点一滴节约也很重要。2010年,公司成功争取到总投资1.7亿元能量系统优化节能技术改造项目,获得国家发改委节能奖励578万元。这一技改项目,把电机由原来普通电机改成变频电机,热处理炉由原来用电加热改成了天然气加热,几项综合起来,年节约标准煤2890吨。此外,他们对部分生产设备进行全新改造,用电量也有所下降。“既节约了生产成本,又节能环保,可谓一举两得。”余晓敏说。   记者了解到,由于企业自动化程度很高,公司只用了1400人,其还包括近200人管理人员技术研发人员。

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